利源集團攜手GE 利用航改型燃機發(fā)電技術(shù)守衛(wèi)一方藍(lán)天
焦?fàn)t煤氣(GOC)是煤炭煉焦的副產(chǎn)品,卻可用于氣電,它不僅蘊含著巨大的經(jīng)濟價值,還可以實現(xiàn)能源循環(huán)綜合利用,節(jié)約一次能源消耗,減少二氧化碳和硫化物的排放。河南利源煤焦集團有限公司(以下簡稱“利源集團”)擬結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,采用燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的方式,充分利用焦?fàn)t煤氣的價值,在集團層面實現(xiàn)能源調(diào)度平衡,為中國富余煉焦煤氣的優(yōu)化利用探索出一條好路子。
因地制宜,變廢為寶
所謂焦?fàn)t煤氣是原煤被加工成為焦炭過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,以氫氣為主,此外還包含甲烷、一氧化碳、乙烷等多種成分。早在20多年前,焦?fàn)t煤氣常常沒有被利用就直接燃燒排放到大氣當(dāng)中,造成大量的能源浪費。而事實上,焦?fàn)t煤氣蘊含著巨大的經(jīng)濟價值,它可以用于城市煤氣供應(yīng)、發(fā)電,也可作為化工原料生產(chǎn)合成氨、甲醇等。
傳統(tǒng)利用焦?fàn)t煤氣發(fā)電的方法是蒸汽輪機發(fā)電,這一發(fā)電方式技術(shù)成熟,投資也較少,但根據(jù)機組容量及蒸汽參數(shù)不同,其發(fā)電效率僅有23%~27%。另一種方式是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電,這種方式可以充分利用焦?fàn)t煤氣的熱能。整個發(fā)電凈效率可達(dá)47%,能源綜合利用率更可高達(dá)57%甚至更高,二次發(fā)電后的蒸汽還可用于供熱。既最大限度地利用了一次能源,節(jié)省工廠能源成本,又大大地減少了二氧化碳排放。
利源集團是河南省三大煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的骨干企業(yè)。集團公司旗下包括5個分公司,主營業(yè)務(wù)包括洗煤、煉焦、化工、發(fā)電、物流、鐵合金、新能源等。2009年,利源集團開始思考如何采用燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電模式,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,加快轉(zhuǎn)型升級的步伐。在燃機選型過程中,GE針對利源集團項目的需求,以GE生產(chǎn)的 LM 2500+燃機為基礎(chǔ),對其燃燒系統(tǒng)做出重新設(shè)計和改造,使其適應(yīng)焦?fàn)t煤氣含氫量比較高,雜質(zhì)較多,熱值較低的特點,為利源集團量身打造了全球第一款以焦?fàn)t煤氣為燃料的航改型燃機用于發(fā)電。最終,這款LM2500+航改型燃機以保有量大、啟動迅速、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積少、單機功率明顯大于競爭對手等優(yōu)勢,從候選燃機中脫穎而出。
目前,利源集團發(fā)電項目總裝機容量約為62兆瓦,年發(fā)電量4億~5億千瓦時。從2011年正式投入商運以來,利源集團的兩套LM2500+燃機機組穩(wěn)健運行,總體保持了平均98%以上的運轉(zhuǎn)率。不僅可以根據(jù)集團焦?fàn)t煤氣量的多少來進(jìn)行調(diào)峰,還可以在高峰時段利用煤氣發(fā)電,減少網(wǎng)上電使用,甚至向電網(wǎng)送電,實現(xiàn)能源利用平衡。
繼河南利源項目之后,江蘇天裕能源化工集團有限公司、河北華豐煤化電力有限公司、江西九江等企業(yè)也上馬了航改型燃機發(fā)電項目,安裝了GE生產(chǎn)的 LM 2500系列的機組。
航改技術(shù),技“精”業(yè)“湛”
GE LM2500系列是GE 航改型燃?xì)廨啓C中廣受歡迎的產(chǎn)品。所謂“航改型燃?xì)廨啓C”,是從航空發(fā)動機轉(zhuǎn)型而來,它將原來航空發(fā)動機產(chǎn)生推力的那一部分去掉,而由航空發(fā)動機帶著發(fā)電機發(fā)電的設(shè)備。
GE航改型燃機采用“基于狀態(tài)的維修CBM”,又稱“視情維修”的設(shè)備運維原則。這個原則假定燃機的故障不是突然發(fā)生的,而是隨著時間變化逐漸形成。如果某些參數(shù),如振動參數(shù),溫度參數(shù)等超過了預(yù)定值,就意味著燃機的狀態(tài)需要進(jìn)行維修。這樣的判斷方法,既可以避免過度維修帶來的資源浪費,也可以防止不能及時維修導(dǎo)致非計劃性停機的情況發(fā)生。
基于這一原則,GE制定了詳細(xì)的燃機檢測方案。一般來說,每運行4000小時,進(jìn)行一次機組例行檢查和孔探檢查;每8000小時,進(jìn)行一次總體檢查,除孔探檢查外,對整個燃機的傳感器進(jìn)行校驗;每2.5萬小時,進(jìn)行一次中修,對熱部件進(jìn)行更換;每5萬小時,進(jìn)行一次機組大修。
2018年,按照設(shè)備投運5萬小時,需要進(jìn)行大修的慣例,利源集團與GE簽訂了大修合同。不同于重型燃機在現(xiàn)場實施維護工作,航改型燃機的大修主要采用“交換”和“返廠維修”兩種方式。采用“交換”的方式就是用修好的發(fā)動機替換待修的發(fā)動機。這種方式的優(yōu)點在于維護效率高、停機時間短。因為航改型燃?xì)廨啓C是基于航空發(fā)動機的模塊化設(shè)計,一般來說,連拆帶裝只需10天左右的時間。比起采取“返廠維修”將發(fā)動機運至GE位于美國休斯頓的工廠進(jìn)行維修的方式要節(jié)省很多時間并幫助客戶實現(xiàn)“大修不停產(chǎn)”。
目前兩個機組的大修已于2018年3月和8月進(jìn)行。“由于良好的產(chǎn)品質(zhì)量和得當(dāng)?shù)脑O(shè)備維護措施,用于交換的已經(jīng)運行5萬多小時的舊機組非常好,壓氣機和壓片還有金屬光澤。采用交換的方式不僅控制了服務(wù)成本價格,而且最大限度保障了生產(chǎn)的持續(xù)性。”利源集團發(fā)電總廠廠長郭現(xiàn)增說。
在實際操作中,GE又加快進(jìn)度,原本需要10天左右的交換流程,最后用了不到一個星期的時間就完成了,將大修對客戶生產(chǎn)的影響降到了最低。
“GE發(fā)電在中國已經(jīng)進(jìn)入了‘本土化2.0’的時代。服務(wù)中,我們不是將已有方案進(jìn)行簡單移植,而是根據(jù)客戶需求量身定制,提高客戶的經(jīng)營靈活性,降低實際維修停機時間?!盙E發(fā)電服務(wù)中國區(qū)總經(jīng)理許欣表示。
本土服務(wù),打破瓶頸
GE已經(jīng)建立了對航改型燃機的本地服務(wù)能力,可以基于客戶需求,聯(lián)合全球檢修網(wǎng)絡(luò),結(jié)合計劃性維護和視情況維護,以最低的成本幫助客戶實現(xiàn)最高的可用性和可靠性。
同時,GE為客戶提供了“交易式”與“合約式”兩種服務(wù)模式,供客戶根據(jù)自身情況自由選擇。無論客戶選擇哪種服務(wù)模式,GE都會與客戶建立起定期溝通機制,根據(jù)客戶提出的需求共同商討解決方案,并定期組織客戶參加技術(shù)分享會,將最新的技術(shù)動態(tài)分享給客戶,與客戶一起走在技術(shù)的前沿。
在利源集團項目具體技術(shù)執(zhí)行過程中,GE發(fā)電服務(wù)派出的本土商務(wù)團隊得到了客戶的高度認(rèn)可。商務(wù)團隊核心人員都是工程背景出身,單兵作戰(zhàn)能力強,在現(xiàn)場獨當(dāng)一面,還可以很順暢地調(diào)動美國、新加坡等不同地區(qū)的工程資源,及時解決現(xiàn)場可能遇到的問題。因為都是本土團隊,就避免了時區(qū)、語言,以及文化差異等不利因素,使得客戶的需求得以快速響應(yīng),項目進(jìn)度得以快速推進(jìn)。
利源集團項目現(xiàn)場燃機采用的是雙燃料系統(tǒng)。項目投產(chǎn)初期,由于焦?fàn)t煤氣的雜質(zhì)較多,而燃料噴嘴設(shè)備內(nèi)部燃料管路又非常精密、細(xì)窄,常常發(fā)生雜質(zhì)積結(jié)、堵塞的現(xiàn)象,導(dǎo)致機組無法連續(xù)正常運轉(zhuǎn),非計劃停機頻繁。GE公司會同利源集團項目工程技術(shù)人員,集結(jié)了工藝、設(shè)備、控制等各方面的專家,共同提出以下方案,攻克了這一難題:首先,在供氣管路上增加了煤氣預(yù)過濾系統(tǒng),增加煤氣預(yù)處理強度;其次,在油切氣的燃料轉(zhuǎn)換過程中,使用氮氣進(jìn)行緩沖,有效改善噴嘴管路堵塞的情況。“當(dāng)時我們調(diào)集了很多專家會同利源集團現(xiàn)場技術(shù)人員,在反復(fù)會商之后,共同擬定了這個方案,”GE發(fā)電航改型燃機高級服務(wù)經(jīng)理趙永生說,“將這個方案付諸實施之后,噴嘴的問題就解決了??蛻魧E的本土技術(shù)能力、服務(wù)能力十分贊賞?!?/span>
“如果滿分是10分,我可以給12分?!惫F(xiàn)增說,“GE隨時能夠進(jìn)行溝通,而且服務(wù)態(tài)度好。有的時候非工作時間有事情,發(fā)個微信,郵件也能解決問題。這些年隨著GE發(fā)電服務(wù)團隊本土化能力的增強,本土團隊的成熟,給我們帶來了更多的便利?!保ㄊ荷海?/span>